{gallery}/v_works/17{/gallery}.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
{gallery}/v_works/17{/gallery}.
Причина вызова мастера: Холодильный регал Росс течёт со всех сторон и очень долго набирает температуру.
Диагностика показала, что прогнил поддон, на котором лежит испаритель и промокла теплоизоляция (в данном случае пенопласт)
Ремонт проводился по месту эксплуатации оборудования. Был демонтирован испаритель для сушки теплоизоляции и установки листа с оцинкованной стали. Далее монтаж испарителя, замена фильтра-осушителя и заправка фреоном R507
{gallery}/v_works/12{/gallery}.
Причина вызова – холодильный шкаф не набирает температуру.
В результате диагностики, выявлена причина: перестал качать мотор-компрессор. Главной причиной этому послужило отсутствие правильного и своевременного обслуживания холодильного оборудования. Был полностью забит конденсатор пылью и жиром, так как холодильный шкаф используется на кухне в Бизнес-центре.
Ремонт холодильного шкафа Polair произведен на месте, осуществлена замена мотор-компрессора на новый, почищен конденсатор от жира с помощью кислоты и вымыт мойкой высокого давления, в обязательном порядке заменён фильтр-осушитель и заправлен фреон. Теперь он прослужит долгие годы при своевременном обслуживании.
{gallery}/v_works/1{/gallery}.
Причина вызова мастера: не набирается температура в холодильной камере
Диагностика показала низкое давление фреона в системе – утечка фреона.
Ремонт заключался в поиске и устранении утечки фреона. Утечка найдена в месте крепления ресивера к станине агрегата. Была произведена замена ресивера на новый, замена фильтра осушителя, проверка герметичности системы и заправка фреоном R22. Попутно было подключено и настроено реле скорости вращения вентилятора на конденсаторе, которое служит для поддержания рабочего давления конденсации фреона и было отключено (по не понятным причинам) предыдущим механиком, который обслуживал холодильную установку до нас.
{gallery}/v_works/3{/gallery}.
{gallery}/v_works/18{/gallery}.
{gallery}/v_works/21{/gallery}.
Причина вызова мастера: морозильная камера начала размораживаться
Диагностика показала выход из строя мотор-компрессора
Ремонт проводился по месту эксплуатации оборудования. Произведена замена мотор-компрессора, замена фильтра-осушителя и заправка фреоном R507
{gallery}/v_works/11{/gallery}.
Причина обращения: холодильные регалы в супермаркете не вытягивают положенную температуру, очень сильно гудят и некоторые с грохотом останавливаются и запускаются.
Диагностика показала целый ряд проблем с холодильным оборудованием, при том, что администрация магазина следит за состоянием холодильников и регулярно вызывала мастера для его обслуживания. И так по порядку:
1. Конденсаторы были читые, но только с виду. Со стороны вентиляторов, они были напрочь забиты грязью (по другому не назовёшь). Как выяснилось далее, мастер чистил конденсаторы парогенератором, а его давления не хватало чтоб полностью выдуть пыль и она накапливалась с обратной стороны.
2. Двигатели обдува конденсатора, на некоторых регалах, уже менялись и были установлены не достаточной мощности. В следствии этого крыльчатка крутилась медленнее положенного и не происходило достаточного теплообмена.
3. На одном регале производилась замена мотор-компрессора. Компрессор прикрутили всего на один болт из четырех, в следствии этого он прыгал по станине, создавая грохот при пуске и остановке, работал с повышенной вибрацией.
Порядок ремонта был следующий: производился демонтаж агрегата с каждого регала и чистка конденсаторов мойкой высокого давления, иначе почистить было невозможно. Далее замена маломощных двигателей обдува на подходящие, замена фильтров, заправка фреона и вывод на режим. Не закрепленный компрессор был прикручен на свое место и теперь не издает лишних шумов.
{gallery}/v_works/5{/gallery}.